我來自鄭州三磨所第三黨支部制品二部,工作崗位是數控車床操作。我負責的“應用于數控刀具時效性提升的刀架”項目獲得國機精工優秀雙創項目,這里與大家分享自己的一些工作體會。
三磨所制品二部產品規格眾多,加工所用刀具更換頻繁,原廠刀架反復裝卸定位精度差、拆裝時間長,且更換后,需要對刀具坐標進行重新設定,浪費大量時間和精力,致使產品加工進度受到影響,加工成本較高。特別是在生產任務日益繁重時,加工效率的問題更為突出,成為部門的一大難題。
問題的解決刻不容緩,但由于部門產品規格種類繁多、小批量多品種等特殊性,公司內部也沒有很好的解決方案可借鑒。我作為一名現場生產人員,雖然經常思考怎樣能解決這個問題,可是平時生產任務很重,難以抽出專門的時間進行試驗改進,一直沒能著手攻克該問題。
2020年初,公司以黨的組織為牽引,大力開展了“雙創”活動,在黨支部、黨小組的鼓舞帶動下,激發了我直面挑戰的勇氣和決心,積極投身到雙創活動中來,下決心解決這個難題。
通過向老前輩、老師傅請教,并仔細查閱高精密刀架相關的文獻和大量夾具設計書籍,我深入研究了夾具設計原理,經過眾多結構對比,最終選擇V形面定位原理,采用齒面嚙合結構,配合數控系統的多刀補功能,認真編制了項目的實施方案,制定了解決問題的時間節點。
項目進入實施階段后,經常面臨因生產任務繁重,方案落實進展緩慢的問題,為保證項目的順利推進,所在黨支部、黨小組多次以座談會或現場交流等形式幫助我查找問題、解決困難,部門黨員同志更是利用工作之余、犧牲休息時間,幫助我進行方案論證,試驗驗證,保證了項目的順利完成和實現投產。
最終,項目于7月份完成了刀架結構設計及圖紙繪制,8月份完成了刀架制作,9月份完成實驗論證,圓滿實現了預定設計目標:定位精度<0.01mm,裝卸時間<1.5分鐘。10月份正式投入生產,通過生產中的應用,解決了部門產品加工效率低的問題,2個月直接創效金額約34萬元,且可在公司內所有需要頻繁更換刀具的數控機床上使用,此種結構原理也可以推廣至其他需要高精度定位的夾具中使用。
通過雙創項目的實施,我深刻認識到,創新源自于生產,創新也服務于生產,只有在工作中不斷創新,才能實現高質高效地生產,才能創造更多的價值。
我雖然是一名群眾,但通過雙創平臺,使我真切地感受到了黨組織的溫暖,黨員同志們在工作中攻堅克難、樂于奉獻的精神。下一步,我也將積極向黨組織靠攏,爭取早日達到成為一名黨員的標準。
成績屬于過去,未來任重道遠。今后,我將牢固樹立“把產品做好,做好的產品”的價值理念,不斷挖掘自己所學知識持續解決生產問題,為公司的發展做出更大的貢獻。

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